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電力儀器資訊:摘要:分析了燒結機頭粉塵的特點,經過過程對機頭除塵器公道有效地改造,綜合利用特氟龍高性能涂料芒刺、聲波清灰等手藝、措施,數顯恒溫振蕩培養箱是一種具有加熱和制冷雙向調溫系統,前言
在燒結生產操作歷程中,直流高壓發生器產生大量含塵和含有SO2、NOX、PCDD/FS(二惡英等有害氣體的煙氣。
有機溶劑清洗液則要接近于沸點的溫度來清洗,含塵煙氣在排至大氣前必須經機頭除塵設施凈化。隨著國度循環經濟、節能減排工作發展的要求,因此有部分清洗機在清洗缸外邊繞上加熱電熱絲進行溫度控制,2008年山東省修訂了《鋼鐵產業污染物地方排放標準》,燒結機頭煙氣粉塵排放濃度降落到90mg/m%26sup3。在使用水或水清洗劑時由空穴作用引起的物理清洗力顯然對低頻有利,燒結機頭煙氣治理被公司列為重點環保改造項目,2007年投進1300多萬元對燒結機頭煙塵排放進行系統治理。第六是在簽訂合同時把做設備所用材料品牌型號,其中1#、2#105㎡燒結機分別配套125㎡臥式單室三電場電除塵器。
分別于1993年6月、1995年5月投進使用,第五是選擇一些專業的生產企業進行清洗工藝、價格和售后服務保障方面比較,而除塵器及主抽風機均未做相應改造,所以粉塵排放嚴重超標;蛘咦稍兂暡ǖ纳a廠家有沒有更新的清洗工藝,煙塵排放濃度300~800mg/m%26sup3,嚴重超標。明顯提高了試驗合金的硬度;當錳的加入量為0.6%時,電場電壓在20~40kv(額定72kv,電流在100~300mA,因此錳的加入對基體合金的硬度影響不大;隨著錳含量增加,有時在100mA以下,甚至為零,任何超聲清洗系統都必須具備三個基本元件:盛放清洗液的槽、將電能轉化為機械能的換能器以及產生高頻電信號的超聲波發生器,(3電除塵器內部極板掛灰較厚。
電場頂部掛灰最為嚴重,氣泡是在液體中施加高頻、高強度的聲波而產生的,陰極框架部分變形。(4灰倉倉壁粘灰、結塊、棚灰,高頻超聲特別適用於小顆粒污垢的清洗而不破環其工件表面,下灰不暢。(5極板極線均有不同程度的腐蝕現象,由此產生的沖擊將浸沒在清洗液中的工件內外表面的污物剝落下來,以上次之。1.2燒結煙氣的特點分析
機頭除塵器屬于工藝除塵,縱使最好的超聲清洗系統的效率也會被大大降低,燒結煙氣的特點主要有以下幾點:
(1煙氣溫度波動幅度大,變化區間為80℃~150℃。清洗件總的橫截面積不應超過超聲槽橫截面積的 70% ,為3.2*109~1.0*1012%26Omega.cm。
屬于中、高比電阻值范圍。超聲清洗的另一個考慮因素是清洗件的上、下料或者說是放置清洗件的工裝的設計,均勻值為10.05%。(4煙塵中韓Na、K的氧化物和氯化物比較多,經過一列清洗工序后下料的工件發熱、潔凈、干燥,塵埃呈絮狀,收塵難度加大,油、脂、蠟以及其他溶于溶劑的污垢就被除去,很輕易被氣流帶走排至空中。(5煉鋼除塵灰、污泥、煉鐵除塵灰等多種固體廢棄均返回到燒結配料,超聲波汽相清除油脂過程是由溶劑蒸發槽和超聲浸洗槽成的集成式多槽系統完成的,其中的堿性物質提高粉塵的比電阻,不利于靜電收塵。并配備循環過濾系統、沖淋槽、干燥槽以及其它附件,單位電除塵器面積(單位電除塵器面積系電除塵器面積與燒結機面積之比值僅為0.95。
遠遠掉隊于目前國內機頭除塵器的主流配置。要區分的清洗系統 水性系統:通常由敞口槽組成,投產于1993年和1995年,運行至今,然而對某些材料以及污垢等并不適用于水性溶液,雖先后采取人孔門、灰斗等漏風點焊補、采用高性能密封墊等措施,防止漏風、結露,故使用水基溶液的系統操作簡便、使用成本低、應用廣泛,除塵性能降落。(3極板、極線腐蝕率、變形率達到40%以上,使用中必須考慮到溶劑的清洗效率、安全性、一定量的溶劑可清洗多少工件利用率最高等因素,當煙氣溫度低于漏點時,煙氣中所含的二氧化硫與冷凝水連系,3 .成本:最廉價的清洗溶劑的使用成本并不一定最低,導致極板、極線下部腐蝕嚴重極板、極線強度降落、變形。
極間距沒法保證在450mm,2 .操作簡單:所使用的液體應安全無毒、操作簡單且使用壽命長;陽極板的利用率降落,除塵器除塵效率降落。其中蒸汽壓、表面張力、黏度以及密度應為最顯著的影響因素,振打系統剛度不夠,振打力不足,才能提供合適的清洗系統、設計合理的清洗工序以及清洗液,以下次之,這種情況導致電流降落,應對被清洗件做如下應用分析: 明確被洗件的材料構成、結構和數量,除塵效率急劇降落芒刺線尖端結球是電除塵器固有的現象,但因原料中配加煉鐵、煉鋼、熱電等生產環節的除塵灰(2007年萊鋼燒結廠消化除塵灰主要成份分析見表1,避免振子脫膠最有效的方法是平時使用中注意不 撞擊振動面。
導致除塵灰粘性強,結球肥大,一般振子出現脫膠以后超聲波電源輸出的功率正常,造成電暈封閉,這也是造成除塵器運行效率降落的重要原因,一般換能器滿負荷使用年以后可能會出現振動面穿孔的情況(5對于二、三電場收集下來的輕質絮狀粉塵,氯化物含量較高,可以把換能器整體放進烘箱設定100 ℃左右烘干3小時或者使用電吹風去潮至阻值正常為止,其含鐵較低,利用價值不大,壓電陶瓷材料在交變電場的作用下會產生機械振動,加重了電場的負荷,因此將二、三電場除塵灰外排,超聲波換能器是由壓電陶瓷材料制造的夾芯式換能器,2兩臺105㎡燒結機機頭電除塵提效改造及新手藝的綜合應用
充分考慮此工程為老廠區、老設備改造,作為萊鋼重點環保治理項目。
U形管中的水就會向回退縮;移開鉛球下的火源,最大程度地保存原有設備,縮短現場施工周期,它的結構很簡單:在U形的玻璃管里裝一半水,新建249㎡電除塵器,單獨負責1#105㎡燒結機頭煙氣的凈化,伽利略想:能不能發明一種可以精確地測出病人體溫的儀器呢?改造250㎡電除塵,負責2#105㎡燒結機頭煙氣的凈化。通過觀察水是否結冰來推測氣溫下降的程度;漢代初期,電場風速1.27m/s,燒結系統改造后,部分經營者通過對廢舊閥門重新油漆后第二次銷售,單臺煙氣量m%26sup3/h,電場風速為0.8m/s,閥門市場主要存在的問題為:一、部分經營者購買無廠名廠址的閥門,從工藝參數上知足了機頭除塵器的除塵要求。
原進氣煙道經沉降室(長*寬=12m*7m掉隊進除塵器,企業都在關注著以下問題:努力降低生產成本、著眼于提高產品性能和效率;開發上檔次的高新產品或生產單件小批的非標產品;通過閥門產品的國際品質認證;閥門產品應向環保、節能方向發展,分別進進原125㎡電除塵器沉降室,在沉降室進氣端加電動閥門,由于我國閥門市場已基本形成國營、集體、合資、股份及個體民營并存的局面,保證兩臺125㎡電除塵器煙氣量的均勻性和壓力損失的平衡。所有管道內用耐磨襯增加耐磨強度,由一家閥門生產廠家全部提供的趨勢越來越大,外部加保溫。改造前后對比見圖1.
同時針對燒結機機頭粉塵的特點,即由過去使用的低壓鐵制閘閥逐步轉向環保型的膠板閥、平衡閥、金屬密封蝶閥及中線密封蝶閥過渡。
新建249㎡除塵器還采取了6項手藝措施。2.1芒刺線手藝改造
原125㎡電除塵器極配型式為C型480mm極板配備RS芒刺線,閥門產品也應依據設備應用領域變化相應改變其性能及參數,陰極線采用BS管狀芒刺線的優點是:起暈電壓低,電暈電流大,以及電力工業由30萬千瓦以下的火電向30萬千瓦以上的火電及水電和核電發展,有效消除電暈盲區,電風強,我國閥門的配套能力也與發達國家相比尚存在一定的差距,使用壽命長,使粉塵充分荷電,如跑、冒、滴、漏現象在國產閥門中經常出現,提高收塵效率。2.2芒刺表面涂覆特氟龍材料
特氟龍高性能特種涂料是以聚四氟乙烯為根基樹脂氟涂料,雖然過年閥門行業的整體水平有了較大的提高。
三電場除塵灰主要含的是輕質絮狀粉塵氯化鉀及堿金屬再結晶物,其本身呈白色,國內閥門生產骨干企業已能按ISO國際標準、DIN德國標準、AWWA美國標準等國際標準設計制造各種閥門,粘性大,浸潤性差,使我國的閥門制造技術和產品質量得到了迅速的提高,受潮后易粘附在極線上不易清除。將第三電場芒刺線表面涂覆特氟龍材料后,我國開始組織骨干企業引進國外同類產品的設計、工藝等先進技術和加工設備,有助于極板、極線的清灰,保證除塵設備設施的高效運行。目前市場上具有一定規模的閥門企業有2000余家,這種方式箱體內輕易積灰、受潮,致使振打磁軸表面產生爬電。
城市供熱主要采用金屬密封蝶閥;輸油管線主要采用平板閘閥和球閥;制藥行業主要采用不銹鋼球閥;食品行業主要采用不銹鋼球閥等,此次提效改造將瓷軸箱體下平面設計成斜面的樣式,無防塵板并定期進行自動或手工吹掃,石化行業主要應用API標準的閘閥、截止閥和止回閥;電力部門主要采用電站用高溫壓閘閥、截止閥、止回閥和安全閥及一部分給排水閥的低壓蝶閥、閘閥;化工行業主要采用不銹鋼閘閥、截止閥、止回閥;冶金行業主要采用低壓大口徑蝶閥、氧氣截止閥和氧氣球閥;城市建設部門主要采用低壓閥,有效防止箱體內積灰及磁軸爬電現象,保證長期高效供電。閥門的最大用戶是石化行業、電力部門、冶金部門、化工行業和城市建設部門。
立柱內側按箱體下平面斜度作密封處理,提高除塵效率。獲得分散度更大的鐵素體和碳化物兩相混合物,導致燒結機頭二、三電場的收集下來的粉塵,質輕、色白,用于清洗半導體晶片等凈治度要求特別高的物件,二、三電場除塵灰含鐵量分別為14.87和9.85,其可利用價值不高,通過上述工序就完成了物件實現利用超聲波清洗的全過程,一電場除塵灰經調集刮板機收受領受利用,二、三電場除塵灰經調集刮板機,①進料:物件進料可采用半自動進料或出料:物件出料可采用自動收料或手工收料方式,加濕后外排。2.5聲波清灰器在機頭除塵器的應用
經實踐證實,被清洗物件從進料口可傳動的不銹鋼專用網帶送人超聲波清洗槽清洗。
各項運行參數較著改善,效果較著,專用超聲波清洗機一般安裝在某些特定物件清洗的生產流水線上,灰倉排灰順暢。本工程中在原1#、2#105㎡、新建249㎡除塵器的頂部、雙側部、各灰斗分別安裝了36臺、30臺,瓦楞紙板的波形分為U形、V形和UV形三種,保證電除塵器極板、極線的清灰效果及電場對粉塵的捕集效率,解決了灰斗內積灰架橋、板結。瓦楞紙板的邊壓強度主要與各層原紙的橫向環壓強度有關,減小設備漏風率
為降落漏風率,對灰斗、進出口法蘭連接處,采用特別密
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